精品人妻一区二区三区四区-精品香蕉一区二区三区-免费观看交性大片-婷婷五月综合缴情在线视频-国产午夜精品一区理论片飘花
您當前的位置:首頁(yè)>知識資訊>[正文]
電除塵故障原因分析及處理
作者:科晉爾   日期:2013-10-29

原因: (1)高壓柜至整流變的主回路開(kāi)路(投高壓柜時(shí)測量整流變輸入端有無(wú)電壓); (2)整流變內部的輸入回路開(kāi)路(去除308V輸入側電纜,測量公共端與72、66、60KV頭有無(wú)阻值,正常很小。
如無(wú)則表明內部開(kāi)路) 處理方法: (1)檢查重新接線(xiàn); (2)廠(chǎng)家處理。 關(guān)于整流變抽頭的調節變位問(wèn)題 在高壓靜電除塵器的生產(chǎn)實(shí)踐中,經(jīng)常遇到電場(chǎng)實(shí)際電壓在66或60kV以下運行。我們知道,
目前國內整流變均有三組抽頭,分別是60、66、72kV(常規),還有一個(gè)公共端。 我們在調試的初期,一般將抽頭放在72kV的組上,但在實(shí)踐中,有大部分的電場(chǎng)不能升到72kV左右。根據整流變的原
理我們可以得出結論,假如該電場(chǎng)運行在50kV,而整流變的抽頭又放置在72kV端,那么該電源系統的總效率是偏低的,而且直接影響到收塵效率。 我們舉例,假如某電場(chǎng)的一般運行電壓是63kV,那么
我們就應該將該臺整流變的抽頭調整到66kV檔;假如某電場(chǎng)的一般運行電壓是55kV,那么我們就應該將該臺整流變的抽頭調整到60kV檔;采取這樣的措施以后,電源系統的可控硅導通角會(huì )有一定幅度的
提高。 采取上述措施有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):一是該整流變及電源系統效率會(huì )得到提高;二是對收塵效果的提高有非常大的好處。在實(shí)踐中已充分證明。 關(guān)于偏勵磁的問(wèn)題 CPU判斷偏勵磁故障的依據是當變壓器
輸出的原本完成連續的電流波形有中斷、不連續。 引起偏勵磁的故障大致有以下幾種原因: 1、整流變故障。在整流變中,若4組整流橋臂有一組損壞,則會(huì )引起偏勵磁報警,而且整流變本身聲音較大
,長(cháng)時(shí)間帶故障工作容易燒壞; 2、控制器和接口板的問(wèn)題。二只可控硅的觸發(fā)信號是由控制器輸出二路信號到接口板,經(jīng)接口板上的8050放大并通過(guò)小脈沖隔離變壓器后得到的。我們可以觀(guān)察設備運
行時(shí)接口板上的二個(gè)發(fā)關(guān)二極管是否點(diǎn)亮,如果有一個(gè)以上不亮,則問(wèn)題一般出在放大三極管回路、數據線(xiàn)、控制器方面;如果二個(gè)全亮,則應檢查脈沖隔離變壓器和可控硅是否損壞。 3、主回路中二
只反并聯(lián)可控硅的RC吸收回路中的電容如果擊穿短路,則也會(huì )引起偏勵磁現象,而且同時(shí)存在的問(wèn)題還有,設備通電但未運行,二次電壓有指示,一般會(huì )在15-20KV左右,大大高于正常的感應電壓(5-1
0KV左右)。 4、經(jīng)過(guò)以上排查尚不能解決,請聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家協(xié)助解決。 液晶顯示重瓦斯或輕瓦斯 可能的原因: (1)接口板上的保險絲燒壞; (2)連接接口板和主機板間的數據線(xiàn)損壞; (3)變壓器內
部瓦斯氣體積聚,推動(dòng)瓦斯繼電器動(dòng)作; 處理建議: (1)檢查并調換保險絲; (2)檢查并調換數據線(xiàn); (3)打開(kāi)變壓器上的放氣孔,排出瓦斯氣體;如果再次出現此故障,則可能整流變內部出現局部
擊穿、油耐壓下降擊穿或其它異常,聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家,再行解決。 液晶顯示輸出短路 可能的原因: (1)高壓隔離開(kāi)關(guān)輸出接地; (2)電場(chǎng)內部陰陽(yáng)極板短路; (3)電場(chǎng)內部極板嚴重積灰; 處理建議:
(1)檢查高壓隔離開(kāi)關(guān),輸出進(jìn)入電場(chǎng); (2)檢查電場(chǎng)并處理短路部位; (3)進(jìn)電場(chǎng)清理積灰; 液晶顯示輸出開(kāi)路 可能的原因: (1)變壓器輸出阻尼電阻燒壞; (2)變壓器輸出端到電場(chǎng)的高壓輸送回路
出現開(kāi)路故障; 處
理建議: (1)檢查并調換新的阻尼電阻; (2)檢查高壓隔離開(kāi)關(guān)輸出端到陰極框架支持瓷套,排除開(kāi)路故障; 液晶顯示危險油溫并跳閘 可能的原因: (1)變壓器上的溫度傳感器損壞; (2)高壓柜上的油溫取樣線(xiàn)接反; (3)控制器內部調節溫度電位器不準確或損壞; (4)由于整流變內部短路或內外散熱等原因,造成實(shí)際溫度高至報警跳閘保護; 處理建議: (1)在保證安全的情況下,用手試一下整流變表面溫度,一般情況,手不能按在表面持續5秒,其溫度大約在70-85攝氏度左右。判斷實(shí)際溫度與顯示溫度是否一致,如不一致,則判斷溫度傳感器損壞,檢查并調換溫度傳感器; (2)檢查并正確接線(xiàn); (3)重新調正溫度模擬電阻; (4)用第(1)種處理辦法試,如果實(shí)際溫度與顯示溫度一致,則應立即停機,聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家,分析原因再行解決。 空載運行時(shí)電壓電流值升不上,在低點(diǎn)長(cháng)時(shí)間閃絡(luò ) 可能的原因: (1)電場(chǎng)內部未處理干凈; (2)極板局部間距過(guò)??; (3)固定極板的卡子跑位,產(chǎn)生放電; (4)電場(chǎng)內部潮濕; (5)變壓器輸出端瓷瓶或陰極框架支持瓷套表面積灰或擊穿,產(chǎn)生放電現象; (6)整流變高壓輸出端到電場(chǎng)的高壓輸送回路中存再放電; 處理建議: (1)清除雜物; (2)調整極間距; (3)檢查并固定卡子; (4)打開(kāi)頂部大梁、支持瓷套、陰極瓷軸加熱器,保證其干燥; (5)用酒精抹布清理干凈瓷瓶,如發(fā)現裂痕或擊穿線(xiàn),立即更換; (6)觀(guān)察放電位置,進(jìn)行絕緣距離及措施調整; 電場(chǎng)閃絡(luò )時(shí)高壓瓷瓶或其它地方同時(shí)有放電,或電纜振動(dòng) 原因: 1、瓷瓶及高壓連接部位曾經(jīng)積灰,潮濕后產(chǎn)生放電,破壞了原絕緣件的耐壓強度; 2、除塵器的地線(xiàn)和電源零線(xiàn)連接一起并共用,導致接地電阻過(guò)大,也可能導致放電時(shí)對電網(wǎng)形成沖擊干擾; 處理建議: 1、斷電并將高壓回路接地,用酒精擦拭放電部位,能發(fā)現有放電條紋或黑點(diǎn)。用酒精擦拭后可再試,如不能解決,更換原組件; 2、將地線(xiàn)與零線(xiàn)分開(kāi),并測量地線(xiàn)的接地電阻,要求小于2歐姆。 電除塵電控常見(jiàn)故障名詞解釋 ▲輸入過(guò)流 輸入過(guò)流是指高壓整流變的一次輸入電流超過(guò)對應規格的額定值。 ▲可控硅開(kāi)路 沒(méi)有輸入和輸出,DSP判斷為可控硅開(kāi)路。 ▲輸出開(kāi)路 指變壓器沒(méi)有輸出電流,只有輸出電壓(比如變壓器高壓輸出回路開(kāi)路),DSP判斷為輸出開(kāi)路。 ▲輸出短路 指變壓器的高壓輸出端對地短路,也就是沒(méi)有輸出電壓,只有輸出電流,DSP判斷為輸出短路。 ▲偏勵磁 指變壓器輸出的電流波形有中斷、不連續。二只可控硅中有一只未觸發(fā)或變壓器內部橋臂不對稱(chēng)開(kāi)路,都會(huì )出現此類(lèi)型的故障。 ▲輸出欠壓 變壓器輸出的電壓低于25KV一定的時(shí)間,同時(shí)有輸出電流,DSP判斷為輸出欠壓。 ▲臨界油溫 變壓器油溫達到75℃時(shí),控制器發(fā)出臨界油溫報警。 ▲危險油溫 變壓器油溫達到85℃時(shí),控制器發(fā)出危險油溫報警,同時(shí)主回路跳閘。 ▲輕瓦斯 變壓器內部有瓦斯氣體集聚,達到一定程度后推動(dòng)瓦斯繼電器輕瓦斯報警開(kāi)關(guān),DSP檢測到后,發(fā)出輕瓦斯報警。 ▲重瓦斯 變壓器內部有瓦斯氣體集聚,達到較高程度后推動(dòng)瓦斯繼電器重瓦斯報警開(kāi)關(guān),DSP檢測到后,發(fā)出重瓦斯報警。 ▲低油位 低油位與輕瓦斯報警相關(guān)聯(lián),是指變壓器油由于某些原因減少到安裝瓦斯繼電器的位置后,推動(dòng)開(kāi)關(guān),DSP檢測到后發(fā)出低油位報警(輕瓦斯報警)。 運行幾小時(shí)后爆快熔 原因: (1)環(huán)境溫度過(guò)度,使器件工作不穩定或器件質(zhì)量不穩; (2)觸發(fā)環(huán)節線(xiàn)路有接觸不良; (3)可控硅本身質(zhì)量不過(guò)關(guān); (4)電網(wǎng)不穩引起過(guò)零飄移 處理建議: (1) 改善環(huán)境溫度更換器件 (2)旋緊螺絲; (3)更換可控硅; (4)改善電網(wǎng)質(zhì)量。 運行中,高壓柜上一、二次電壓電流忽然往下降或自復位,屏閃爍 原因: 二次反饋回路串入干擾脈沖或系統接地不可靠。 處理建議: 改變反饋線(xiàn)路,變壓器上反饋OO線(xiàn)、屏敝線(xiàn)地應就地就近連接; 信號反饋線(xiàn)屏敝層單端接地; U1/U2偏低,I2偏小。 I1偏大很多,上升快,與I2上升不成比例 原因: 整流變壓器有匝間短路或硅堆有存在開(kāi)路或擊穿短。 處理建議: 做開(kāi)路試驗,一次側有電流出現,即變壓器內部有器件損壞,偏勵磁產(chǎn)生或短路。需吊芯維修,更換損壞器件。 電壓上升電流沒(méi)有出來(lái),正常運行電壓時(shí)電壓開(kāi)始下降,電流才出來(lái)且上升很快。 原因: (1)溫度太高粉塵比電阻太高,造成反電暈; (2)煤質(zhì)及工藝操作不良。 處理建議: (1)懸窯要增濕塔工作正常,降低工作溫度; (2)電廠(chǎng)一般改善煤質(zhì)及工藝。使煤充分燃燒,提高振打力。 一、二次電流上升不成比例,一次電流猛增與突變,可能爆快熔,變壓器有明顯的異常聲音 原因: (1)整流變壓器低壓包短路故障; (2)整流變壓器鐵芯(包括穿芯螺栓)絕緣損傷,渦流嚴重 處理建議: (1)更換低壓包; (2)重新做好鐵芯絕緣。 一、二次電流達到額定值時(shí),一次電壓在280-330V,二次電壓在40一50KV,無(wú)閃絡(luò ) 原因: (1)粉塵濃度低,電場(chǎng)近似空載 (2)高壓電纜與終端頭嚴重泄漏 處理建議: (1)增加振打間隔時(shí)間或降低振打高度 (2)重做高壓電纜與終端頭 一、二次電流,一次電壓正常不動(dòng),二次電壓指示擺動(dòng)或 停電后還有較高指示 原因: (1)二次電壓表動(dòng)圈螺絲松動(dòng) (2)受到前電場(chǎng)帶電粉塵影響。 處理建議: (1)重新校準 一、二次電流,一次電壓正常不動(dòng),二次電壓指示擺動(dòng)或 停電后還有較高指示 原因: (1)二次電壓表動(dòng)圈螺絲松動(dòng) (2)受到前電場(chǎng)帶電粉塵影響。 處理建議: (1)重新校準 二次工作電流大,二次電壓升不高,甚至接近于零 原因: (1)收塵極板和電暈極之間短路。 (2) 石英套管內壁冷凝結露,造成高壓對地短路。 (3)電暈極振打裝置的絕緣瓷瓶破損,對地短路。 (4)高壓電纜或電纜終端接頭擊穿短路。 (5)灰斗內積灰過(guò)多粉塵堆積至電暈極框架。 (6)電暈極斷線(xiàn),線(xiàn)頭靠近收塵極。 (7)高壓支柱瓷瓶,陰極瓷軸及擋風(fēng)板受潮積灰引起抓電。 (8)反電暈。 處理建議: (1)清除短路雜物或剪去折斷的電暈線(xiàn) (2)擦抹石英套管或提高保溫箱溫度。 (3)修復損壞的絕緣瓷瓶。 (4)更換損壞的電纜或電纜接頭, (5)清除下灰斗內的積灰。 (6)剪去折斷的電暈線(xiàn)線(xiàn)頭。 (7)大梁絕緣子室和陰極瓷軸箱溫控在露點(diǎn)以上。 (8)①改變煙氣條件;②將煙氣用水蒸汽進(jìn)行增濕:②對煙氣進(jìn)行化學(xué)調質(zhì);④用脈腫供電。 二次電流正?;蚱?,二次電壓升至較低,電壓便發(fā)生閃絡(luò )(或欠壓報警) 排除這個(gè)故障首先要分清是電氣系統的問(wèn)題還是本體部分的問(wèn)題。第一步,把整流變的輸出端與高壓隔離開(kāi)關(guān)(柜)的連接點(diǎn)斷開(kāi),進(jìn)行電氣空升試驗,如果電壓能到72KV(額定輸出電壓)、電流基本為0,則證明電氣系統無(wú)問(wèn)題。再按下列方法綜合評估排查。 原因: (1)兩極間的局部距離變小。 (2)有雜物掛在收塵極板或電陰極上。 (3)保溫箱或絕緣室溫度不夠,絕緣套管內壁受潮漏電。 (4)電暈極振打裝置絕緣套管受潮積灰造成漏電。 (5)保溫箱內出現正壓,含濕量的煙氣從電暈極支承絕緣套管內外排出。 (6)電纜擊穿或漏電 (7)電場(chǎng)負壓過(guò)大,導致陰陽(yáng)極晃動(dòng)急劇加大,放電間距不穩定或過(guò)小。 (8)電場(chǎng)濕氣太重,電場(chǎng)受潮,溫度太低。 處理建議: (1)調整極間距。 (2)清除雜物。 (3)擦抹絕緣套管內壁,提高保溫箱內溫度。 (4)提高絕緣套管箱內溫度。 (5)采取措施,防止出現正壓或增加一個(gè)熱風(fēng)裝置鼓入熱風(fēng)。 (6)更換電纜。 (7)檢查鍋爐負荷,檢查引風(fēng)機風(fēng)量,降低電場(chǎng)負壓或風(fēng)速。 (8)檢查進(jìn)口煙氣溫度濕度,予以適當的調節;投上灰斗加熱器;檢查灰斗有無(wú)漏風(fēng)。 二次電壓偏高,二次電流顯著(zhù)降低 原因: (1)收塵極或電暈極的振打裝置未開(kāi)或失靈。 (2)電暈線(xiàn)肥大或放電不良。 (3)煙氣中粉塵濃度過(guò)大。 處理建議: (1)檢查并修復振打裝置。 (2)分析肥大原因,采取必要措施。 (3)改進(jìn)工藝流程,降低煙氣的粉塵含量 二次電壓和一次電流正常二次電流無(wú)讀數 原因: (1)毫安表并聯(lián)的二極管損壞造成短路。 (2)變壓器至毫安表連接導線(xiàn)在某處接地。 (3)毫安表本身指針卡住。 處理建議: 查找原因,消除故障 二次電流不穩定,毫安指針急劇擺動(dòng) 原因: (1)電暈線(xiàn)折斷,其殘留段受風(fēng)吹擺動(dòng)。 (2)煙氣濕度過(guò)小,造成粉塵比電阻值下降。 (3)電暈極支承絕緣套管對地產(chǎn)生沿面放電。 處理建議: (1)剪去殘留段。 (2)通知工藝人員,進(jìn)行適到處理。 (3)處理放電的部位。 一、二次電流、電壓均正常,但收塵效率不理想 原因: 1、氣流分布板孔眼被堵,氣流分布不均。 2、灰斗的阻流板脫落,氣流發(fā)生短路。 3、靠出口處的排灰裝置嚴重漏風(fēng),進(jìn)口風(fēng)量超標。 4、粉塵二次飛揚。 5、煙氣條件變化。 處理建議: 1、檢查氣流分布板的振打裝置是否失靈。 2、檢查阻流板,并做適當處理。 3、加強排灰裝置的密封性,處理漏風(fēng)原因。 4、調整振打強度,時(shí)間和周期 改善氣流分布; 改變收塵極的形狀 改進(jìn)密封,調節閘板和整個(gè)系統,減少漏風(fēng); 采用濕式清灰; 降低電場(chǎng)風(fēng)速; 在電收塵器出口設置收塵器; 防止產(chǎn)生反電暈; 調整火花率控制; 改善粉塵的比電阻。 5、改善煙氣條件。 閃絡(luò )過(guò)于頻繁,收塵效率降低 原因: (1)電場(chǎng)以外放電,如隔離開(kāi)關(guān)。高壓電纜及阻尼電阻等放電。 (2)電控柜火花率沒(méi)調整好。 (3)前電場(chǎng)的振打時(shí)間周期不合格。 (4)工況變化,煙氣條件波動(dòng)很大。 (5)抽頭調整不當。 處理建議: (1)處理放電部位。 (2)調整火花率電位器及置自動(dòng)狀態(tài), (3)調整振打周期。 (4)停爐后,進(jìn)電場(chǎng)觀(guān)察檢查,消除放電異常部位。 (5)通知值長(cháng),調整工藝狀況,改善煙氣條件。 (6)調整抽頭位置。

精品人妻一区二区三区四区-精品香蕉一区二区三区-免费观看交性大片-婷婷五月综合缴情在线视频-国产午夜精品一区理论片飘花